復(fù)合肥生產(chǎn)工藝大都經(jīng)過濃縮中和、造粒干燥、篩分、破碎、冷卻等生產(chǎn)工藝加工而成,在這些生產(chǎn)過程中,從造粒干燥到冷卻均有較大的粉塵產(chǎn)生。因磷酸二銨粉塵呈酸性,易吸潮粘結(jié),普通布袋易結(jié)露堵料,固以往大部分復(fù)合肥生產(chǎn)車間均是采用的旋風(fēng)除塵加尾氣洗滌器組成的除塵工藝系統(tǒng)。隨著環(huán)保要求逐漸嚴(yán)格,該工藝已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足目前的生產(chǎn)及環(huán)保要求,并且還存在系統(tǒng)裝置中洗滌液難以平衡及成品回收的問題。車間里各處揚(yáng)塵點(diǎn)的粉塵都有不同的性質(zhì),造粒干燥機(jī)的煙氣含濕量高,溫度較高,腐蝕性強(qiáng);冷卻滾筒要冷風(fēng)量和通風(fēng)系數(shù),但煙氣溫度相對(duì)較低;雙層(單層)振動(dòng)篩的揚(yáng)塵受設(shè)備的密封性影響較大,排風(fēng)量計(jì)算較難;破碎機(jī)的粉塵逃逸;皮帶落料和轉(zhuǎn)折點(diǎn)受物料落差的影響較大,排風(fēng)量的取值也難確定。整介輸送過程根據(jù)車間的工藝布置,有的伴有提升機(jī)等設(shè)備。車間里的揚(yáng)塵對(duì)崗位工人的健康以及廠區(qū)和周邊的環(huán)境影響很大。原有除塵系統(tǒng)排放超標(biāo),增加了企業(yè)的排污費(fèi)用和成品的損失。因此新型干法袋除塵設(shè)備技術(shù)的應(yīng)用成為一種新的趨勢(shì)?!?/p>
除塵設(shè)備系統(tǒng)設(shè)計(jì)
傳統(tǒng)除塵設(shè)備工藝系統(tǒng)的問題
以我們?cè)谥谢_磷化肥有限公司改造的四條磷酸二銨生產(chǎn)線為例,原除塵設(shè)備工藝系統(tǒng)采用的就是傳統(tǒng)的旋風(fēng)除塵加尾氣洗滌器組成的除塵系統(tǒng),一直存在系統(tǒng)磷酸平衡及成品回收的問題。經(jīng)尾氣洗滌器洗滌后進(jìn)入沉淀池的磷酸二銨成品,清理出來(lái)后平均每天將近4T,只能回收重產(chǎn),浪費(fèi)了大量的人力物力資源。主要的還有尾氣不能達(dá)標(biāo)排放的問題?!?/p>
中化開磷的磷酸二銨每條生產(chǎn)線布置在一個(gè)車間內(nèi),包括有造粒干燥機(jī)一臺(tái)、篩一臺(tái)、二級(jí)篩一臺(tái)、破碎機(jī)兩臺(tái)、冷卻機(jī)一臺(tái)、皮帶三條、提升機(jī)一臺(tái),在整個(gè)車間形成揚(yáng)塵的地方有十四余處,這所有的揚(yáng)塵排風(fēng)經(jīng)支管匯入總管后進(jìn)入原除塵系統(tǒng)。但原除塵系統(tǒng)因排風(fēng)量的計(jì)算、系統(tǒng)風(fēng)壓的確定、管道的走向、管徑的匹配、吸塵罩的設(shè)計(jì)都存在欠缺,至使整個(gè)車間內(nèi)24小時(shí)粉塵迷漫,工人工作環(huán)境非常惡劣。每次停機(jī)后,清掃車間內(nèi)的灰塵就需要浪費(fèi)的時(shí)間,清理的粉塵就是磷酸二銨成品,浪費(fèi)可想而知?!?/p>
改造后的除塵工藝
由于原車間在設(shè)計(jì)時(shí)只考慮了一臺(tái)旋風(fēng)除塵器的位置,而增加布袋除塵系統(tǒng)占地面積較大,所以現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地受限。綜合考慮場(chǎng)地和運(yùn)行維護(hù)的問題,并分析了煙氣、粉塵的性質(zhì),終采用一個(gè)車間使用一臺(tái)套布袋除塵系統(tǒng)的除塵工藝,對(duì)整個(gè)車間的所有揚(yáng)塵進(jìn)行集中統(tǒng)合治理。改造后整個(gè)車間實(shí)現(xiàn)了清潔生產(chǎn),崗位粉塵和除塵系統(tǒng)尾排均達(dá)到 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)整條生產(chǎn)線24小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。取消了原來(lái)的旋風(fēng)重力除塵、文丘洗滌除塵和沉淀池。